ในฐานะแอคทูเอเตอร์หลักในระบบอัตโนมัติทางอุตสาหกรรมสมัยใหม่ การทำงานที่เสถียรของเซอร์โวมอเตอร์ส่งผลกระทบโดยตรงต่อประสิทธิภาพการผลิตและอายุการใช้งานของอุปกรณ์ อย่างไรก็ตาม ในการใช้งานจริง ความไม่สมดุลของกระแสไฟสามเฟส-มักเกิดขึ้น กรณีที่ไม่รุนแรงส่งผลให้มอเตอร์ร้อนเกินไปและสูญเสียประสิทธิภาพ ในขณะที่กรณีที่รุนแรงอาจทำให้อุปกรณ์ปิดตัวลงหรือแม้กระทั่งเกิดความเหนื่อยหน่ายได้ เอกสารนี้จะวิเคราะห์สาเหตุหลักหกประการของความไม่สมดุลสามเฟส-อย่างเป็นระบบในเซอร์โวมอเตอร์ และนำเสนอโซลูชันที่ตรงเป้าหมายเพื่อช่วยวิศวกรกำจัดอันตรายที่อาจเกิดขึ้นที่แหล่งที่มา
I. ความไม่สมดุลของเฟสที่เกิดจากข้อบกพร่องด้านคุณภาพไฟฟ้า
ความผันผวนของแรงดันไฟฟ้ากริดเป็นปัจจัยหลักที่ทำให้เกิดความไม่สมดุลของเฟสสาม- เมื่อค่าเบี่ยงเบนแรงดันไฟฟ้าอินพุตเกิน ± 5% ของค่าที่กำหนด คุณลักษณะอิมพีแดนซ์ของขดลวดมอเตอร์จะเปลี่ยนไป ข้อมูลการวัดตามจริงจากสายการผลิตยานยนต์แสดงให้เห็นว่า เมื่อแรงดันไฟฟ้าเฟส A ลดลงเหลือ 205V (พิกัด 220V) กระแสไฟฟ้าจะพุ่งขึ้น 15% ในขณะที่กระแสไฟเฟส C จะลดลง 8% เนื่องจากแรงดันไฟฟ้าสูงถึง 230V แหล่งจ่ายไฟแบบอสมมาตรนี้สร้างสนามแม่เหล็กรูปไข่ในโรเตอร์ ทำให้เกิดแรงในแนวรัศมีเพิ่มเติมบนตลับลูกปืน โซลูชั่นประกอบด้วย:
1. ติดตั้งเครื่องวัดแรงดันไฟฟ้าออนไลน์เพื่อบันทึก-ความผันผวนตามเวลาจริงของแรงดันไฟฟ้าแต่ละเฟส
2. เพิ่มตัวควบคุมแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ (AVR) ให้กับตู้จ่ายไฟโดยมีเวลาตอบสนองน้อยกว่าหรือเท่ากับ 10ms
3. จ่ายไฟให้กับอุปกรณ์เวิร์กช็อปกำลังสูง-พร้อมหม้อแปลงเฉพาะเพื่อป้องกันการรบกวนของโหลดไฟกระชาก
ครั้งที่สอง การเปลี่ยนแปลงความต้านทานเนื่องจากการเสื่อมสภาพของฉนวนที่คดเคี้ยว
การทำงานเกินพิกัดในระยะยาว-ทำให้เกิดรอยแตกขนาดเล็กมากในฉนวนของขดลวด ในสภาพแวดล้อมที่ชื้น ความต้านทานของฉนวนอาจลดลงต่ำกว่า 50MΩ (ค่ามาตรฐานสำหรับมอเตอร์ใหม่คือ 500MΩ) กรณีศึกษาของเซอร์โวมอเตอร์ของเครื่องฉีดขึ้นรูปแบบถอดประกอบได้เปิดเผยว่าการพันเฟส B- ทำให้เกิดการลัดวงจรระหว่างทางเนื่องจากการให้ความร้อนเป็นเวลานาน ส่งผลให้กระแสไฟฟ้าสูงกว่าอีกสองเฟสที่เหลือ 22% ประเด็นสำคัญในการวินิจฉัยและการรักษา:
● วัดความต้านทานของฉนวนระหว่างเฟส-ถึง-ด้วยเมกะโอห์มมิเตอร์ การเบี่ยงเบนเกิน 20% รับประกันการเตือนล่วงหน้า
● Inspect winding temperature distribution using an infrared thermal imager; local temperature differentials >15 องศาบ่งบอกถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้น
● ความเสียหายเล็กน้อยสามารถซ่อมแซมได้โดยใช้การเคลือบด้วยระบบสุญญากาศ ในกรณีที่รุนแรงจำเป็นต้องเปลี่ยนชุดคอยล์ทั้งหมด
III. ความต้านทานการสัมผัสที่ผิดปกติในระบบการเชื่อมต่อ
ความต้านทานต่อการสัมผัสที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากขั้วต่อออกซิไดซ์หรือการจีบสายเคเบิลที่ไม่ดีทำให้แรงดันไฟฟ้าลดลงอย่างมาก ข้อมูลภาคสนามแสดงความต้านทานหน้าสัมผัส 0.5Ω ทำให้กระแสไฟลดลง 15V ในวงจร 30A กรณีทั่วไป ได้แก่:
● เครื่อง CNC มีความต้านทานหน้าสัมผัส 0.8Ω ที่ขั้วต่อมอเตอร์ (เพิ่มขึ้นจาก 0.02Ω) เนื่องจากการสึกหรอของการชุบเงิน
● สายโซ่เคเบิลแตกหักเนื่องจากการโค้งงอเป็นเวลานาน ทำให้เกิดสถานะกึ่งนำไฟฟ้า-
มาตรการป้องกันควรรวมถึง:
● ใช้ขั้วต่อชุบทอง-เพื่อลดความต้านทานต่อการสัมผัส
● ทำการทดสอบความต้านทานลูปเป็นประจำ (ค่ามาตรฐาน < 0.1Ω)
● ใช้สายเคเบิลที่ยืดหยุ่นสูง- และรับประกันรัศมีการโค้งงอ > 8 เท่าของเส้นผ่านศูนย์กลางของสายไฟ
IV. การกำหนดค่าพารามิเตอร์ไดรฟ์ที่ไม่เหมาะสม
แม้จะมีความสามารถในการปรับเกนอัตโนมัติในเซอร์โวไดรฟ์สมัยใหม่ แต่การตั้งค่าพารามิเตอร์ที่ไม่ถูกต้องก็ยังสามารถทำให้เกิด-การกระตุ้นเฟสที่ไม่สม่ำเสมอ ในกรณีหนึ่ง มอเตอร์ข้อต่อหุ่นยนต์แสดงจุดสูงสุดของกระแสเฟส U- ถึง 150% ของค่าพิกัด เมื่อตั้งค่าความแข็งไว้สูงเกินไป กลยุทธ์การปรับตัวที่สำคัญ:
1. ตั้งค่าอัตราส่วนความเฉื่อยภายใน 3-5 เท่าของความเฉื่อยของโหลด
2. ใช้ออสซิลโลสโคปเพื่อจับรูปคลื่นของกระแสเฟส เพื่อให้มั่นใจว่าเฟสต่างกัน 120 องศา ± 2 องศา
3. เปิดใช้งานฟังก์ชัน "การระบุความเฉื่อยออนไลน์" ในตัวของไดรฟ์- และปรับเทียบใหม่ทุกไตรมาส
V. ความไม่สมดุลของโหลดที่เกิดจากระบบส่งกำลังแบบกลไก
ความผิดปกติทางกลแสดงออกมาว่าเป็นความไม่สมดุลทางไฟฟ้า สาเหตุทั่วไป ได้แก่:
● แรงในแนวรัศมีเป็นระยะๆ เมื่อข้อต่อคลัปไม่ตรงแนวเกิน 0.05 มม.
● แรงบิดเสียดสีผันผวนเนื่องจากมีโหลดพรีโหลดของรางนำมากเกินไป
● โหลดแรงบิดเป็นจังหวะซึ่งเกิดจากการสึกหรอของเกียร์ในกระปุกเกียร์
ข้อมูลจริงจากเครื่องแมชชีนนิ่งเซ็นเตอร์ CNC ระบุว่าหลังจากการสึกหรอของน็อตบอลสกรูแกน X- กระแสเฟส V- ของมอเตอร์มีส่วนประกอบฮาร์มอนิก 12% วินาที โซลูชันควรรวมมาตรการต่างๆ เช่น การสอบเทียบเครื่องมือจัดตำแหน่งด้วยเลเซอร์ และการตรวจสอบออนไลน์ผ่านเซ็นเซอร์แรงบิดแบบไดนามิก
วี. ปัญหาการรบกวนความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า (EMC)
เอาท์พุตรูปคลื่น PWM จากตัวแปลงความถี่ประกอบด้วยฮาร์โมนิคจำนวนมาก เมื่อการต่อสายดินสำหรับป้องกันสายเคเบิลไม่เพียงพอ การรบกวนความถี่สูง-อาจรวมอยู่ในลูปการตรวจจับปัจจุบัน กรณีศึกษากรณีหนึ่งแสดงให้เห็นว่าการรบกวน RF คลื่นความถี่ 30MHz ทำให้เกิดความผันผวนแบบสุ่ม ±8% ในค่าตัวอย่างปัจจุบัน การป้องกัน EMC ที่มีประสิทธิภาพประกอบด้วย:
● ใช้สายเคเบิลหุ้มฉนวนแบบบิดเกลียว{0}}คู่แบบสมมาตรพร้อมปลายหุ้มฉนวน 360 องศา
● การติดตั้งตัวกรอง du/dt ที่ขั้วเอาต์พุตของไดรฟ์
● Maintaining a spacing of >30 ซม. ระหว่างสายควบคุมและสายไฟ
ปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เส้นทางการนำไปปฏิบัติสำหรับโซลูชันที่เป็นระบบ
1. ขั้นตอนการวินิจฉัย:บันทึกข้อมูลอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 72 ชั่วโมงโดยใช้เครื่องวิเคราะห์คุณภาพกำลังไฟฟ้าสาม-เฟส โดยมุ่งเน้นที่การจับพารามิเตอร์ เช่น แรงดันไฟฟ้าตก อัตราการบิดเบือนฮาร์มอนิก (THD > สัญญาณเตือน 8%) และความไม่สมดุลของเฟส (สัญญาณเตือน > 3%)
2. โปรโตคอลการบำรุงรักษา:สร้างระบบการบำรุงรักษาเชิงป้องกันรายไตรมาสครอบคลุม 12 เมตริก รวมถึงการทดสอบฉนวน การวัดความต้านทานการสัมผัส และการวิเคราะห์การสั่นสะเทือนทางกล
3. การตรวจสอบอัจฉริยะ:ปรับใช้ระบบบำรุงรักษาเชิงคาดการณ์ที่ใช้การประมวลผลแบบ Edge{0}} ซึ่งแจ้งเตือนล่วงหน้า 14 วันเกี่ยวกับข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นผ่านการวิเคราะห์สเปกตรัมปัจจุบัน
ด้วยแนวทางบูรณาการหลายมิตินี้ สามารถควบคุม-ความไม่สมดุลของเฟสสาม-ได้ภายในช่วงที่เหมาะสมที่สุดที่ 1% เพิ่มประสิทธิภาพของระบบเซอร์โวได้ 5%-8% และยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์ได้มากกว่า 30% โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 60% ของกรณีความล้มเหลวเกิดขึ้นจากผลกระทบสะสมของปัจจัยหลายประการ ซึ่งจำเป็นต้องมีแนวทางที่เป็นระบบในการวินิจฉัยและการแก้ไข




